《干式氣柜密封油過量損耗的綜合防治措施》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《干式氣柜密封油過量損耗的綜合防治措施(2頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、干式氣柜密封油過量損耗的綜合防治措施
一. 油耗過量問題的提出
干式氣柜密封油過量損耗問題是一個老問題?,F(xiàn)在國內(nèi)應(yīng)用最多的干式氣柜,屬阿曼阿恩型。它的設(shè)計,大約是在二十世紀八十年代初從國外引進的。早在國內(nèi)對這種氣柜尚未普及的1987年,新開工的鄭州天然氣項目中便率先建成儲量各5萬立方米的干式氣柜兩座。總體來說,這兩個柜對于鄭州天然氣供需平衡,發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。但氣柜運行后時間不長,我們就發(fā)現(xiàn):單柜年耗油量達4—5噸。這給我們的第一疑問是:如此高的年耗油量,是氣柜設(shè)計和施工出了質(zhì)量問題,還是生產(chǎn)過程的必要付出?為此,我們請來了氣柜原設(shè)計和建造單位的專
2、家會審。現(xiàn)場勘察中,除發(fā)現(xiàn)氣柜活塞上面有一定的存油外,并沒有發(fā)現(xiàn)有其它油液嚴重漏損現(xiàn)象。 當時,氣柜僅開始運行一年多時間, 已向氣柜密封系統(tǒng)加油6噸,而飛濺到氣柜活塞上的油液也不過1噸左右。這雖然是油耗的原因之一,而顯然又不是油耗量的全部。
氣柜原設(shè)計和施工單位的人員解釋說,氣柜的設(shè)計和施工質(zhì)量沒有問題。 目前國內(nèi)投產(chǎn)的幾個同類型氣柜均有類似情況存在,有的氣柜年耗油量曾高達幾十噸之多,鄭州氣柜之耗油量并不為過。至于氣柜活塞面上油液的飛濺,該種氣柜都程度不同的存在,目前尚無有效措施可以完全避免。
別人雖然如是說,但常年居高不下的耗油量及每次的繁重加油作業(yè),著實叫人心有不甘。許多問題困擾著我們
3、,既然并沒有發(fā)現(xiàn)大量油液外漏,數(shù)噸油液卻又不翼而飛,真是咄咄怪事。而另一方面,氣柜活塞上方油液飛濺雖顯而易見,一時卻又無法解決。
二. 努力探索綜合防治措施
諸多問題需要我們作出回答。為此我們進行了較為廣泛的技術(shù)調(diào)研,希望從他人的技術(shù)改造成果中找到答案,但我們沒有成功。
我們翻閱了不少資料,可最好的辦法不在書上。我們作為氣柜的使用者,比設(shè)計人員和柜體建造人員有更充裕的時間去面對這些問題,這也是我們的社會責(zé)任。我們常常圍著氣柜轉(zhuǎn),觀察它在運行中發(fā)生的細微變化,我們于氣柜儲、供燃氣時,蹲在氣柜內(nèi)長時間地注視活塞的升降起落和密封油系統(tǒng)的運行情況,希望能從中發(fā)現(xiàn)耗油過量的蛛絲馬跡。我們還收集密封
4、油液的型號和質(zhì)量性能資料、查找供油泵的運行記錄,綜合分析這諸多事物間的內(nèi)在聯(lián)系和相互影響。
最后,我們決定首先從治理活塞面上的油液飛濺著手。干式氣柜的密封油是循環(huán)流動的。密封油首先由設(shè)在柜外地面處的供油泵啟動,將密封油輸送到設(shè)置在氣柜上部的靜置油箱中。靜置油箱中的油液,再經(jīng)氣柜上部的瀉油孔進入柜內(nèi),流經(jīng)瀉油孔的油液進入氣柜后,立即沿氣柜內(nèi)壁下落,下落的油液被設(shè)在活塞周邊的活塞油杯接收,活塞油杯里的油液則沿活塞與氣柜內(nèi)壁之間的縫隙緩慢下流,落入設(shè)在柜底板周邊的氣柜下部油槽。積存在氣柜下部油槽內(nèi)的油液又流向柜外下部油箱,供油泵加壓輸送,自此油液完成一個循環(huán)。站在氣柜內(nèi)部活塞上,會看到:自氣柜上部
5、瀉油孔落下的油液掛在高高的柜壁上,很象一條瀑布自空而降。因為柜容大幅度變化的緣故,活塞油杯距瀉油口的高度也經(jīng)常在3米到50米的范圍內(nèi)頻繁變動。這樣,要讓徑向僅有0.46米的活塞油杯,完全接收下落油液是不現(xiàn)實的。油液的飛濺正是在瀉油口以下發(fā)生。問題的嚴重性在于,緊挨活塞油杯的是巡檢用的環(huán)形走道,油液的飛濺不僅影響正常巡檢,還會污染千余平方米的氣柜活塞,并造成浪費。
經(jīng)過幾次失敗,我們認識到,單一的防治油液飛濺措施,很難奏效,因此我們采取了內(nèi)控外截的綜合治理辦法。首先,我們在供油泵進出口之間加裝了一套供油節(jié)流裝置。其目的是通過減少泵在單位時間里的供油量,進而減小油液流經(jīng)瀉油口時的動能,使油液在其
6、粘性的約束下,盡可能地緊貼氣柜內(nèi)壁下流,減少飛濺。實踐證明,這一措施對于減少油液飛濺起了一定的控制作用。油泵節(jié)流裝置原理詳見圖1。當然,這樣做會增加油泵一次的運行時間,但原設(shè)計中油泵即為間歇工作制,油泵兩次啟動的間隔,又完全能滿足延長運行時間的要求。所以,減少單位供油量所引起一次油泵運行時間的延長,不會帶來任何副面效應(yīng)。與此同時,我們又在每個瀉油口的下方,設(shè)置一面濺油收集帆布。帆布攔截飛濺油液,并把它送回活塞油槽。需要說明的是,氣柜原設(shè)計中,在瀉油口的下方也曾設(shè)有鋼質(zhì)濺油收集板,鋼制的濺油收集板,寬1.5米,長4.1米,在距活塞油杯上方3.7米處安裝。濺油收集板面積嚴重不足,在除柜壁以外的其它
7、三個方向上留有收濺空白區(qū),造成大量油液落于油杯之外。這樣的濺油收集板,即便是攔截了部分自空而降的油液,油液接觸到堅硬的鋼質(zhì)面板,也會發(fā)生二次澎濺。另一方面,沿柜壁下落的油流,落入活塞油杯時,沖擊杯內(nèi)存油,經(jīng)常使油液濺出杯口,流淌于活塞上的配重水泥塊之間,清理起來非常困難。與鋼質(zhì)的濺油收集板相比,濺油收集帆布在幅面大小、材料性能、安裝位置上都有別于鋼質(zhì)濺油收集板。濺油收集帆布寬3.5米,長5.8米,具有足夠的收集濺油面積,盡可將濺油攔截并送回油杯。對于自空而降的油液,帆布良好的減震性能,發(fā)揮了相當重要的作用,避免了鋼質(zhì)材料所引起的油液二次澎濺。濺油收集帆布下端緊壓活塞油杯口安裝,并且在活塞徑向伸入油杯內(nèi)0.2米以上,由柜壁處下落油流濺起的油液,則無一例外地被帆布攔截并送IJ]油杯。濺油收集帆布與水平面成60度角。這樣,既規(guī)定了油液的定向流動,也不會給走道上的巡檢工人帶來不便。收濺帆布的安裝詳見圖2.眾所周知,大型干式氣柜的運行是連續(xù)的。